AVIAINCIDENT
48.1K subscribers
22.7K photos
2.68K videos
66 files
8.25K links
"Если бы авиаторы учились на чужих ошибках" - новости, авиаинциденты и катастрофы.

Пишите нам: @aviaincident_bot

РКН: https://www.gosuslugi.ru/snet/679cec32e7235e5c9e40e541
加入频道
#двадцатьлетназад
27.01.2005. Ту-154 RA-85459 Уральские авиалинии.
г. в а/п Екатеринбург (Кольцово) произошел инцидент с самолетом" (Уральское УГАН).
После запуска всех двигателей и включения бустеров в аэропорту вылета Екатеринбург, Кольцово, Свердловской области России, загорелась красная лампа «ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЕ В 3-Й ГИДРОСИСТЕМЕ», с падением давления по указателю до нуля. Уровень жидкости в гидробаке был в норме. Двигатель № 3 был выключен экипажем, выполнение задания прекращено.
После снятия с двигателя № 3 гидронасоса НП89Д в его штуцере всасывания обнаружены крупные фрагменты плунжеров, что свидетельствует о разрушении качающего узла насоса.
Анализ статистики отказов показывал, что разрушение деталей качающего узла насосов НП8Д носил массовый, повторяющийся характер и являлся конструктивно-производственным недостатком.
Причиной инцидента явился отказ гидроситсемы № 3 вследствие разрушения деталей качающего узла гидронасоса НП89Д.
#двадцатьлетназад
    28.01.2005. Уральские авиалинии, служба бортпроводников.
При взлете из аэропорта Москва, Домодедово, Россия, на самолете Ту-154 после отрыва от взлетно-посадочной полосы произошло выпадение фальшпритолоки с направляющими для штор, которая упала на колено правой ноги бортпроводницы, находившейся на своем рабочем месте (откидное сидение в центральном вестибюле), в результате чего та получила ушиб правого коленного сустава.
    При осмотре фальшпритолоки на шпангоуте № 34 и шкафа АСО на этом самолете обнаружено отсутствие одного грибка крепления и ослабление крепления второго грибка, а также заедание штыря замка и использование постороннего предмета (свернутого листа картона) в качестве клина между потолком и фальшпритолокой. За 3 дня до несчастного случая в борт журнале имелась запись о падении фальшпритолоки в аэропорту Домодедово и ее закреплении в аэропорту Кольцово при техническом обслуживании воздушного судна.
    В порядке контроля была осмотрена фальшпритолока на шпангоуте № 34 и шкафа АСО на другом самолете Ту-154, где также обнаружено отсутствие одного грибка и использование вместо второго грибка нестандартной детали (винта с шайбой).
    Следует отметить, что при аналогичных обстоятельствах в 2004 году в этой авиакомпании имел место несчастный случай травмирования другой бортпроводницы. Однако действенных мер по предупреждению таких несчастных случаев со стороны руководства АТБ не было принято.
    
#двадцатьлетназад
28.01.2005. Ту-154 RA-85793 Якутия.
После посадки в аэропорту назначения Санкт-Петербург, Пулково, Россия, на пробеге, при установке “МАЛЫЙ РЕВЕРС” СУ №1 реверс остался "МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕВЕРС".
#двадцатьлетназад
29.01.2005. Владивосток Авиа, служба бортпроводников.
В аэропорту Абакан, Хакассия, Россия, производилась подготовка самолета Ту-154 и посадка пассажиров на рейс Абакан — Владивосток, для чего были установлены два самоходных пассажирских трапа для бизнес- и экономкласса. Посадка пассажиров осуществлялась через вторую входную дверь самолета в салон экономкласса, так как пассажиров бизнескласса не было.
    По трапу, установленному у первой входной двери, в самолет поднялся менеджер представительства ОАО "Владивосток Авиа" в аэропорту Абакан. Через некоторое время он вышел из самолета на трап и взмахом руки позвал водителя трапа, который находился в 30 метрах от самолета, жестом руки дал ему команду на отгон трапа и снова вошел в самолет.
    Подойдя к трапу, водитель начал убирать аутригеры трапа. В это время по трапу поднялся бортинженер, который, зайдя в самолет, повесил страховочный ремень и прикрыл входную дверь. Водитель, почувствовав раскачивание трапа от перемещения по нему человека, прекратил подъем аутригеров, поднялся с места водителя трапа и увидел, как бортинженер вошел в самолет, закрепил страховочный ремень и прикрыл дверь. Затем водитель вернулся на место водителя трапа, завершил поднятие аутригеров и самостоятельно, без команды руководителя по подъезду (отъезду), начал отъезд трапа от самолета.
    Бортпроводник, находившийся в салоне бизнескласса и ожидавший подвоза багажа, вероятно, увидел, что подходят грузчики, и, чтобы не мешать посадке пассажиров, попытался выйти через первую входную дверь, сняв страховочный ремень и открыв дверь. Предположительно, когда он сделал шаг на трап, тот начал движение, и бортпроводник упал на бетонное покрытие перрона. В результате падения бортпроводник получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, открытый перелом свода и основания черепа.
    Непосредственными причинами несчастного случая явились грубое на рушение пострадавшим требований безопасности, несоблюдение в аэропорту Абакан установленного порядка по руководству подъездом (отъездом) самоходных пассажирских трапов и несоблюдение водителем трапа требований инструкции по охране труда для водителя самоходного трапа и автотрапа.
#двадцатьлетназад
30.01.2005. Ил-96 RA-96009 Домодедовских авиалиний.
    В процессе руления на предварительный старт аэропорта вылета Москва, Домодедово, Россия, экипаж приступил к выполнению проверки систем управления самолета и ВСУП согласно РЛЭ самолета ИЛ-96-300.
    После выпуска механизации на 25°/25° КВС произвел установку расчетного угла стабилизатора во взлетное положение в соответствии с таблицей 3.2-1 в РЛЭ (3.2. стр. 20) - 5,2°.
    При отклонении штурвальной колонки "от себя" и нажатии переключателя управления стабилизатором на "КАБР" - стабилизатор не отклонялся, что соответствовало РЛЭ.
    При отклонении штурвальной колонки "на себя" и нажатии переключателя управления стабилизатором на "ПИКР" - произошло перемещение стабилизатора на пикирование, что свидетельствует о том, что не сработала функция остановки стабилизатора при перемещении стабилизатора и руля высоты в противоположные стороны и сопровождаемое кратковременным (примерно 1,5 сек) появлением сигнальной информации желтого цвета, которую экипаж воспринял как "Стабилизатор, основное управление - отказ". При отпускании переключателя управления стабилизатором - прекратилось перемещение стабилизатора. Данная операция по проверке стабилизатора была повторена еще два раза, результат проверки повторялся аналогично предыдущей.
    В процессе выявления причин неисправности выявлен отказ КВ АМ-800к поз. 71-32/502 (его контакты "НЗ" постоянно замкнуты и при разнице углов между рулем высоты и стабилизатором более 2° не переводятся в положение "НО") и установлено, что при проверке системы управления стабилизатором при перемещении стабилизатора проходила сигнальная информация "Стабилизатор основное управление - нет резерва", но вследствие скоротечности (1,5 сек) была воспринята экипажем как "Стабилизатор основное управление - отказ".
    Причиной не срабатывания функции блокировки стабилизатора при перемещении руля высоты и стабилизатора в противоположные стороны явился отказ концевого выключателя АМ-800к поз. 71-32/502. КПН.
#двадцатьлетназад
31.01.2005. Boeing 737-400 EI-DDY ТрансАэро.
После взлета из аэропорта вылета Москва, Домодедово, Россия, при уборке закрылков из положения 5 град, в положение 0 град., произошел отказ основной системы уборки-выпуска закрылков. КВС принял решение прекратить выполнение задания и произвести посадку в аэропорту вылета. При полете в зоне ожидания, согласно Руководству по выполнению полетов в особых условиях (QRH), закрылки были выпущены на 15 град, от резервной системы.
На основании результатов работ, выполненных в процессе расследования инцидента, установлено, что на агрегатах трансмиссии закрылков имеются признаки наличия влаги. В условиях отрицательных температур наличие влаги привело к взаимному примерзанию деталей трансмиссии и созданию дополнительного сопротивления при их уборке. Это привело к блокировке гидравлического привода механизации крыла блоком "FLAP/SLAT ELECTRONIC UNIT" по располагаемым усилиям.
Альтернативная система выпуска и уборки механизации крыла приводится в действие электрическим приводом, располагаемые усилия которого превышают усилия гидравлического привода.
Причиной авиационного инцидента явилось наличие влаги в элементах трансмиссии системы уборки и выпуска механизации крыла, приведшее в условиях отрицательных температур к созданию дополнительного сопротивления и блокировке гидропривода основной системы блоком "FLAP/SLAT ELECTRONIC UNIT". Конструктивно-производственный недостаток.
#двадцатьлетназад
01.02.2005. Ан-24 RA-47305 Аэрофлот-Норд.
    При выполнении посадки в аэропорту назначения Амдерма-1 Ненецкого округа Архангельской области России, экипажем была допущена перегрузка Ny = 3,5 (в пересчёте 2,63), что квалифицируется как грубая посадка.
    Активное пилотирование осуществлял командир ВС, контролирующее - второй пилот. На предпосадочной прямой по объяснениям членов экипажа наблюдались болтанка до умеренной и сдвиг ветра. Расчётная скорость планирования на глиссаде для посадочной массы 21320 кг при наличии бокового ветра и болтанки составляла 240 км/час. По объяснениям экипажа из-за турбулентности скорость изменялась от 220 до 250 км/час, а режим работы двигателей для удержания заданной скорости экипажем применялся от малого полётного газа до 50° УПРТ. Угол сноса на предпосадочной прямой составлял +22°, что соответствует боковой составляющей ветра около 30 м/сек. При подходе к высоте выравнивания скорость ветра уменьшилась до 7 м/сек, что привело к просадке самолёта. Для предотвращения потери скорости вследствие неустойчивого порывистого бокового ветра режим работы двигателей был увеличен с малого полётного газа до 22°-24° УПРТ. Комиссия считает, что при выполнении посадки темп взятия штурвала "на себя" оказался недостаточным для устранения просадки самолёта, вследствие чего самолёт приземлился с Ny = 2,63 на основные стойки шасси.
    Причиной инцидента явилась ошибка в технике пилотирования при выполнении посадки ночью в сложных метеоусловиях, приведшая к грубой посадке.
#двадцатьлетназад
01.02.2005. Ту-154 RA-85579 Пулково.
В аэропорту назначения Москва, Шереметьево, Россия, после посадки и выключения реверса продолжало гореть табло "СТВОРКИ РЕВЕРСА" СУ № 1. После охлаждения двигатель был выключен. При послеполетном осмотре обнаружено, что створки реверса СУ № 1 находятся в положении "ОБРАТНАЯ ТЯГА".
ИТП аэропорта "Шереметьево" были выполнены работы согласно техническому акту и самолет был выпущен до базового аэропорта согласно ТЛГ от 01.02.2005г. и пункту 2.3 "Перечня допустимых отказов и неисправностей" РЛЭ.
В аэропорту "Пулково", при выявлении причины не перекладки створок реверса СУ № 1 на "прямую тягу" была обнаружена негерметичность задней полости двуполостной проставки по сквозному отверстию для установки крепежного болта фланца под правым верхним силовым цилиндром, переставляющим створки реверса. Отсутствующий болт найден в капоте мотогондолы. На головке болта имеются следы контакта с контровочными элементами пластинчатого замка. Пластинчатый замок в подкапотном пространстве не найден. Согласно РТЭ, ТУ и Регламенту данное соединение разборке в процессе эксплуатации двигателя не подвергается.
Причиной отворачивания болта явилась потеря контровочных свойств пластинчатого замка.
Причиной неперекладки створок реверса 1 СУ явилось недостаточное давление воздуха в силовых цилиндрах, перемещающих створки из-за потери герметичности двуполостной проставки реверсивного устройства (КПН).
#двадцатьлетназад
01.02.2005. Башкирские авиалинии, ИАС.
Во время проведения технического обслуживания самолета Ту-154 авиатехник, для входа в самолет через дверь буфета использовал не предназначенную для этой цели стремянку.
    После открытия замка двери, при перемещении ее обеими руками на себя руки, у авиатехника соскользнули с ручки двери, и он, потеряв равновесие, упал спиной вперед, перевалившись через ограждение рабочей площадки стремянки. В результате падения авиатехник получил оскольчатый перелом левого надколенника.
    Причиной несчастного случая стало использование пострадавшим оборудования, не соответствующего технологии и виду выполняемых работ, его неосторожность и поспешность. Кроме того, отмечены недостаточная высота ограждений стремянок, используемых при техническом обслуживании воздушных судов, а также необеспеченность работающих необходимым технологическим и вспомогательным оборудованием.
#двадцатьлетназад
02.02.2005. Ту-204 RA-64018 «Василий Суриков» Красноярские авиалинии.
После посадки в аэропорту назначения Норильск, Алыкель Красноярского края России, при развороте в кармане на 180° в конце ВПП экипаж доложил диспетчеру старта об отказе управления разворотом передней стойки шасси в режиме "РУЛЕНИЕ". Оставаясь на ВПП, был вызван тягач и самолёт отбуксирован на стоянку. В процессе осмотра ВС на концевых выключателях ВКП-В322 правой и левой амортстойках шасси, обнаружено невозвращение штоков КВ из обжатого положения в необжатое, со следами изморози и льда на них.
В соответствии с алгоритмом СУС-16 для включения перехода из режима "ВЗЛЁТ-ПОСАДКА" на режим "РУЛЕНИЕ" необходимо выполнение следующих условий:
- РУД меньше (равно) 59°;
- передняя опора выпущена и обжата;
- левая и правая опоры шасси обжаты;
- интерцепторы убраны.
Из перечисленных условий не выполнено требование по обжатию левой и правой опор шасси, а именно:
- несрабатывание КВ (позиция S 21) правой опоры шасси на обжатие;
- интерцепторы остались в выпущенном положении до выключения двигателей, что привело к невозможности включения режима "Руление";
- выпуск интерцепторов и ВТ на V=52 км/час и их не уборка произошли в результате программного сбоя в работе БВУУ-1-5 АСШУ-204 в результате сочетания следующих факторов:
- не снялся сигнал обжатия левой опоры шасси после взлёта из аэропорта "Домодедово";
- не прошла РК обжатия правой опоры шасси после посадки. Причиной авиационного инцидента явился отказ управления передней стойкой шасси в режиме "Руление" в результате сочетания следующих факторов:
- обмерзание концевых выключателей ВКП-В322 на левой и правой амортстойках обжатого положения шасси (позиция S12, S21);
- конструктивно-производственного недостатка концевых выключателей ВКП-В322, выраженного в невозвращении штока КВ из обжатого положения в не обжатое из-за обледенения КВ при воздействии переменных величин температуры и влажности воздуха.